以某(mǒu)660MW火力發電供熱機組選擇性催化還原(yuán)法(SCR)反應器為研究對象, 分析催化劑反映機(jī)理,失活的原因,從設計、生產及運行三方麵提出預(yù)防失活的措施,為防(fáng)控(kòng)和應對催化劑失效提(tí)供參考。
一、某項目脫硝方案
某工程脫硝裝置采(cǎi)用選擇性催化還(hái)原法(SCR)脫硝(xiāo)技術,每台機組裝設2台脫硝反應器(qì),布置在省(shěng)煤器之後、空預(yù)器之前(qián)的空間內(爐後)。脫硝(xiāo)裝置入口(kǒu)采用垂直長煙道布置,噴氨柵格布置在入口垂直煙道內(nèi),催化劑安放在反應器的箱體內。該工藝具(jù)有NOx脫除效率高、二次汙染小的特點。
采用蜂窩催化劑,2層運行1層備用。每個反應器每層布置模塊數為10X8塊,共2層。每台爐共布置320個催化劑模塊,催化劑模塊放在反應器內部的支撐梁上。每個模塊的橫截麵約為1910mmX970mm。
脫硝催化劑壽命:從首次注氨開(kāi)始到(dào)更換或加裝新的催化劑之前(qián),運行小時數作為化學壽命被保證(NOx脫(tuō)除率不低於85%,氨的逃逸率不高於2.5ppm)不低於(yú)24,000小時。脫硝設備年利用(yòng)小時按6500小時考慮,運行小時按8000小時考慮。
在BMCR工況(kuàng),設(shè)計煤種,SCR裝置能接受的進口煙氣粉(fěn)塵(chén)*大值為46.82g/Nm3,能接受的(de)進口NOx的(de)*大值330mg/Nm3(標態,幹基,6%O2)。脫硝係統停止噴氨的*低煙溫310℃。
為保證催化劑的脫硝效果,在(zài)脫硝反應器(qì)上設有聲波吹灰器。每個反應器設有二層吹灰器,備用層吹灰器不供貨。
脫硝反應(yīng)器(qì)是脫硝裝置的本體,采用(yòng)排氣從上向下流的氣體縱流型,由整流層和使(shǐ)脫(tuō)硝反應進行的催化劑層構成。
SCR反應器(qì)為2個寬(kuān)17.48米、深11.91米、高16.05米的殼體。內部(bù)布置有導流板、整流柵格、桁架、催(cuī)化劑(2層運行(háng),1層備用)、催化劑支撐梁、加強筋、起吊導軌、吹灰器等(děng)裝置。催化劑單元垂直布置,煙氣由上向下流動(dòng)。SCR反應器區域允許的煙氣流速範圍為4.5m/s~5.5m/s。
在催化劑模塊之間以及催化劑模塊與反(fǎn)應(yīng)器殼(ké)體之間的間隙內設有密封裝置,防止煙氣短路(lù),提高脫硝效率。
二、SCR法脫硝原理及(jí)特點
選擇(zé)性催化還原法(Selective Catalytic Reduc-tion,SCR)是指在催化(huà)劑的作用下,利用還原劑(NH3)“有(yǒu)選擇性”地與煙(yān)氣中的NOx反應並生(shēng)成無毒無汙染的N2和H2O。在SCR法脫(tuō)硝(xiāo)過程中(zhōng),主要的化學反(fǎn)應如(rú)下:
(1)4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
(2)6NO+4NH3→5N2+6H2O
(3)6NO2+8NH3→7N2+12H2O
(4)2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
反應式(1)為主要化學反應。溫度低於(yú)800℃時,反應速度很慢,此時(shí)需(xū)要(yào)添加催化劑。脫硝催化劑(jì)是SCR煙氣脫硝工藝的核心技術,其(qí)成本通常占脫硝裝置總投資的30%~50%。商業SCR催化劑活性組分為V2O5,載體為銳鈦礦型的TiO2,WO3或MoO3作為助催劑。
SCR催(cuī)化劑成分及比例,根據(jù)煙(yān)氣中成分含量(liàng)以及(jí)脫硝性能保證值的不同而不同。表中列出了典型催化劑的成(chéng)分及比例。
活性組分是多元催化劑的主體,是(shì)必備的組分(fèn),沒有它就缺乏所需的催化(huà)作(zuò)用。助催化劑本身沒有活性或活性很(hěn)小,但卻(què)能顯著地改善催化劑性能。研究發現WO3與MoO3均可提高催化劑的熱穩定性,防止燒結造(zào)成比表麵積減小,並能(néng)改善V2O5與TiO2之間的電子作用,提高催化劑的活性、選擇性和(hé)機械強度。除此以外,WO3可以抑製氧化(huà)率,MoO3還可以增強催化(huà)劑的抗As2O3中毒能力。
載體主要(yào)起到支撐、分散、穩定催化活性物質(zhì)的作用,同(tóng)時TiO2本身也有微弱的催化能力。選用銳鈦礦型的TiO2作為(wéi)SCR催化劑(jì)的(de)載(zǎi)體,與其他氧化物(如Al2O3、ZrO2)載體相比,TiO2抑製SO2氧化(huà)的能力強,能(néng)很好的分散表麵的釩物種和TiO2的半導體本(běn)質。
三、催化劑的失效影(yǐng)響因素
脫硝催化劑在運行中由於發生燒結、磨損(sǔn)、堵塞和中(zhōng)毒等原因會(huì)造成催(cuī)化劑活性的逐漸的下降,會導致催化劑的出口NOx濃度和氨逃逸上升。當(dāng)出口值不能滿足性能保證值時,就需要添加或更換催化劑。脫硝催化劑抵抗活性下降能力的強弱對於延長催化劑使用壽命、降低脫硝(xiāo)催(cuī)化劑的運行成(chéng)本具有重要意義。
催化劑(jì)的(de)失活可分為物理失活和化學失活。典型的SCR催化劑物(wù)理失活主要是指高溫燒結、磨損、堵塞而引起的催化劑活性破壞,化學失活主要是堿金屬(shǔ)、堿土金屬和As等引起的催化劑中毒。
四、影響因素(sù)的具體分析
1、催化劑的燒結 以鈦基催化劑為例,長時間暴露在450℃以上的高溫環境中,可(kě)引起催化劑活性表麵的微(wēi)晶聚集,導致催化劑顆粒(lì)增大、表麵積減小,使催化劑活性(xìng)降低,如圖所(suǒ)示。
啟動階(jiē)段如果有較(jiào)多殘碳或者殘油在催化劑表麵上累(lèi)積,在適當的氧濃度和溫度條件下就會引起催(cuī)化劑(jì)的(de)著火(huǒ),由於短時間內釋(shì)放大量的(de)熱量,會造成催化劑的燒結,導致催化(huà)劑完全失活。
2、催化劑的磨(mó)損 磨(mó)損主要是由飛灰對催化劑(jì)表麵的衝刷引起的。
長時間(jiān)的運行(háng)過程(chéng)中,飛灰對催化劑的衝刷會引起催化劑表麵活性物質的流失,造成催化劑活性的下降;會造成催化劑變薄,機械強度下降;出現(xiàn)磨損的孔道在流經煙氣時,流動阻力和壓降都會減小,相比之下會有更多的煙氣流過,從而進(jìn)一步加劇這種磨損(sǔn)效果(guǒ),且(qiě)磨損一般從頂部(bù)開始。
除了飛灰的衝刷,SCR係統中如果吹灰方式不當,吹灰衝量過大,長時間使用後也可能造成催(cuī)化劑的磨損。
根據文獻(xiàn)研究發現飛灰對單位質量催化劑磨損存在以下(xià)關係:
催化劑的磨損強度是氣(qì)流速度(dù)、飛灰特性、衝擊角度及催化劑(jì)特性的函(hán)數,磨損速率與飛灰(huī)的速度呈立方關係(xì),在(zài)速度(dù)增大時,磨損速率(lǜ)將急劇(jù)增大,因此高的煙氣流速和顆粒物濃度會加速(sù)這種磨損。磨損速(sù)率與材料的硬度成反比。
3、堵塞 包括催化劑孔道的(de)堵塞、催化劑表麵(miàn)覆蓋和微孔堵塞。
3.1 孔道堵(dǔ)塞
催化劑的孔道堵塞主要是由於大顆粒飛灰或者沉積飛(fēi)灰吸附架橋造成孔道的堵塞,由於孔道的堵塞,煙氣中的反應物(wù)質無(wú)法進一步進入催化(huà)劑孔道的內表麵,造成(chéng)活(huó)性下降。同時造成局部煙氣流速過快,停留時間不(bú)足引起壓降上升、磨(mó)損加劇。
3.2 微孔堵塞
催化劑微孔堵(dǔ)塞主要分為飛灰微細顆粒堵(dǔ)塞和硫酸(suān)氫銨(ABS)堵塞。
飛灰微細(xì)顆粒的堵塞是指在催化劑的正常運行中,飛(fēi)灰中的微細顆粒會(huì)緩慢通(tōng)過催化劑表麵滲入微孔中造成催化(huà)劑微孔的堵塞。
在運行中需要考慮更多的是硫酸氫銨(ABS)的堵塞(sāi)。在低(dī)負荷(hé)運行時,特(tè)別(bié)是低於*低噴氨溫度(dù)時,噴入的氨氣會與(yǔ)SO3反應生成硫酸(suān)氫銨。如果硫(liú)酸氫銨長(zhǎng)時間保持在催化劑內(nèi)部,硫酸氫銨具(jù)有弱堿性,會與催(cuī)化劑中的活性(xìng)組分V2O5作用發生酸堿反應,導致活性下降。硫酸氫銨的另一效應(yīng)是為高粘度的物質,催化劑表麵的硫酸氫銨會(huì)加速粉塵在催(cuī)化劑表麵形成板(bǎn)結性的結構覆蓋催化劑表麵,導(dǎo)致催(cuī)化劑活性的下(xià)降。
3.3 表(biǎo)麵(miàn)堵塞
催化劑表(biǎo)麵覆蓋是由於CaSO4等水泥性的物質在催化劑表麵形成堅硬的致密的物質,阻礙NOx、NH3、O2到達催化劑活(huó)性表麵發生(shēng)作用,導致(zhì)催化劑鈍化,使得實際作用的催化劑外表麵減少,造成活(huó)性下降。
在目前催化劑的運行中,催化(huà)劑(jì)高CaO中毒是催(cuī)化劑外表(biǎo)麵(miàn)覆蓋造成活性(xìng)下降的主要原因。
4、 化學中毒
煙氣中的成分,特別是粉塵中的堿金屬(K、Na)、堿(jiǎn)土金屬(CaO和MgO等)和P2O5和煙氣中的As2O3蒸(zhēng)汽等都會使(shǐ)得催化劑活性下降(jiàng)。
4.1 堿金屬中毒
粉塵中的K和(hé)Na等堿金屬會與活性位V2O5發生類似(sì)於(yú)酸堿中和反應,使得催化劑(jì)活性位喪失,活性下降。
在正常運行情況下,催化劑保持幹燥狀態,為固固(gù)反應速度緩慢,堿金屬中毒不明(míng)顯。這種類(lèi)型的催化劑失活的速度主要(yào)取(qǔ)決於催(cuī)化劑表(biǎo)麵的堿金屬的表麵濃度,而堿金屬的表麵(miàn)濃度主要取決於飛(fēi)灰在催化劑表麵的沉積速度、停留時間和沉積量。
當催化劑表麵有液體水生成時,需要重點考慮催化(huà)劑的堿金(jīn)屬中毒(dú)。因為堿(jiǎn)金屬會在水中溶解(jiě),加速向催化劑內部擴(kuò)散,並與活性(xìng)位發生反(fǎn)應,導致催化劑活性位快(kuài)速喪失。在有液體水生成的情況下,催化劑的堿金屬失活效應要大得多。
4.2 堿土金屬中毒
堿土金屬的中毒主要(yào)發生在飛灰上自由的CaO與吸附在催化(huà)劑表麵的SO3反應生成CaSO4。CaSO4會引起(qǐ)催化(huà)劑表麵被掩蔽(bì),同表麵堵塞(sāi),導致活性下降。在高CaO燃煤煙氣條件下,CaO中毒必須要加以考慮。
4.3 As2O3中毒
燃煤中(zhōng)的As在燃燒後生成As2O3,As2O3擴散到催化劑內部,與(yǔ)催化劑中的V2O5反(fǎn)應生成一種無活性(xìng)的(de)化合物。在催化劑中聚集、沉積並堵(dǔ)塞催化劑的中孔,即孔徑在0.1μm到1μm之間(jiān)的孔,所以會導致很快失活。
五、預(yù)防(fáng)措(cuò)施
綜合分析催化劑物理失活與化學失活因素,全過程(chéng)進行(háng)控製,從以下幾點進行預防。
1、設計:
1.1 合理設計催化劑①頂端硬(yìng)化。增加蜂窩(wō)式催化劑端部(bù)的硬度,以抵禦迎灰(huī)麵(miàn)的磨損。②增厚。增加整體催(cuī)化劑的壁厚,提高(gāo)磨損裕量,以延長(zhǎng)催化劑的機械壽命(mìng)。③根據粉塵濃度,選用合適的(de)催(cuī)化(huà)劑節距和蜂窩尺(chǐ)寸。④通過適當的(de)製備工藝,增加催化劑表麵的光滑度,減緩飛灰在催化劑表麵的沉積⑤設(shè)計合理的催化劑配方。我國各(gè)地區煤炭的品質差異(yì)很大(主要包括As、Ca、Na、K、Mg、S、Cl等元素含量;灰(huī)分的含量和特性),要提供準確的煤質成分及及煙氣參數,準確配方,提(tí)高催化劑的熱穩(wěn)定性、活性、選擇性和機械強度,有效的保(bǎo)護催化劑中主要的活性成分V2O5,緩解As中毒。⑥改變催化劑的微孔結構(gòu)和微孔分布有效地預防(fáng)砷中毒。⑦找到催(cuī)化劑脫硝效率和SO2轉化率的*佳平衡(héng)點,控製催化劑總體積,達到*佳應用。⑧催化劑上設防(fáng)積灰網,捕捉或破碎大粒徑灰分。
同時符合GBT 31587-2015《蜂窩式煙氣脫硝催化劑》各項要求。
1.2 合理設計結構,減少(shǎo)飛灰(huī)影響:
①采用CFD輔助設計,並進行實體流場模型來優化設計,合理設置流場,以保證反應器第*層催化劑的上部條件不大於下述值:
速度*大偏差:平均值的±15%
溫度*大偏差:平均值的(de)±10℃
氨氮摩爾比的(de)*大偏差:平均值的±5%
煙氣入(rù)射催化(huà)劑角度(與垂(chuí)直方向的(de)夾角):±10°
氣流分布均勻性(顆粒濃度場)*大偏(piān)差:相對均方根差值不大於0.15
通常設計要求A、B側的流(liú)量偏差控製在5%以內。
通過通過合理(lǐ)設計安裝導流板和結構(gòu)支撐來優化進口煙(yān)氣速(sù)度(dù),氨氮(dàn)摩爾比的分(fèn)布、減小粉塵衝擊角度,防止局(jú)部流速過(guò)高、過低造成磨損和堵塞。
②設置預除塵裝置以及在省煤器出口設置大截麵灰(huī)鬥和除灰格柵,將(jiāng)煙(yān)氣攜帶的(de)粒徑大於1.5-2.5毫米的飛灰除去,同時設(shè)計料位計,監測正常運(yùn)行(háng)。
③合理布置吹灰位置(zhì),降低飛灰在催(cuī)化劑表麵的沉積;根(gēn)據CFD濃度場模擬結構優(yōu)化。
某項目聲波吹灰器,每層催(cuī)化劑層設10個聲(shēng)波吹灰器,共2層,每台(tái)反應器共設20隻(zhī)聲波吹灰器,單台爐布置40隻聲波吹灰器(qì),備用層聲波吹(chuī)灰(huī)器不供貨(huò)。
聲波吹灰器的頻率為75HZ,有(yǒu)效輻射範圍為13米,內部能量輸出水平為147dB,外部噪音水平為82dB,建議的吹掃頻率為10秒/10分鍾,每個反應器從*上層開始吹掃,每層的二(èr)個吹灰器(qì)同時動作,每台反應器的一個吹掃周期需要(yào)60秒。另外,在反(fǎn)應器入(rù)口和出口均裝設壓力(lì)測量裝置,可以測量壓差,當壓差過大時,表明催化劑(jì)堵塞,可以人工進行強行吹灰。
下圖為聲波吹灰器的布置位置示意圖:
*上麵(miàn)一層吹灰器以20度(dù)角傾斜向下安裝,其他層的吹灰(huī)器水平布置(zhì)。第*層(céng)吹灰器傾斜(xié)安裝主要考(kǎo)慮偏轉聲波的(de)指向性,使更多(duō)的聲波能量作用於積灰麵,角度的選擇在於作用範圍與指向性以及聲波反射間的平衡(héng),其(qí)它層間(jiān)吹灰(huī)器采用水平布置,主要考慮兩層之間間距(jù)較小(xiǎo),聲波可以在此空間內多次反射,形成良好的聲(shēng)場,有效地利用聲能(néng),除了(le)可以吹掃下層催化劑外,還可以對上層(céng)催化劑的底部進行(háng)吹掃。
④在反應器設計(jì)時充分考慮某工程煙(yān)氣含塵量較高的特點,同時根據實(shí)際運行經驗設計合適的(de)煙氣流速,選取了較低的催化劑(jì)空塔流速5.1m/s(壓力修正之後),反應器內催化劑模塊采用10X8布置,垂直流設置,並安裝整流裝置(zhì)等,捕捉或破碎大粒徑灰分,防止磨損或堵塞。
⑤從催(cuī)化劑的角度,要綜合考慮實際的工況與灰量,根據(jù)濃度與速度(dù)場分布情況,催(cuī)化劑錯列(liè)布置,灰濃度(dù)大且流速低的爐前側宜布置大孔距催化劑,爐後(hòu)灰濃度小且流速大的爐後位置宜布置小孔距催化劑,將飛灰沉積的(de)問(wèn)題*小化。推(tuī)薦如(rú)下(xià):
3.運行維護措施
為了延長催化劑的使用壽命(mìng),在運行維護中以(yǐ)下方麵需要特別注意:
(1)控製引風機出力,A、B側平衡通風;
(2)保證脫硝催化劑在規定(dìng)的溫度運行,不要超溫(wēn),防止催化劑燒(shāo)結;當(dāng)溫度低於*低噴氨溫度時必須停止噴氨;如果(guǒ)硫酸氫銨的(de)沉積(jī),需(xū)要及時將煙溫升至活性溫(wēn)度(dù)350℃以上,以保證硫酸氫銨能夠分解,催化(huà)劑活性重新恢複;
(3)在(zài)啟動時,需要(yào)對(duì)燃燒條件(jiàn)進行(háng)監測,防止不完全燃燒時殘碳或殘油在催化劑上累積引起催化劑著火燒結;
(4)在啟停時,特別需要防止液(yè)體水在(zài)催化劑表麵的生(shēng)成,否(fǒu)則會造成催化(huà)劑表麵飛(fēi)灰中的K2O和Na2O等中毒物質快速滲透催化劑內部引(yǐn)起催化劑活性的快速失(shī)活;
(5)在(zài)鍋爐的冷啟動和冷卻過程中特別需要防止凝(níng)結水的生成。當溫(wēn)度處於露點之下時,孔洞會將銨鹽、硫酸(suān)鹽、水及其它汙染物(wù)吸(xī)入(rù)催化劑,這些物質的蒸發、沉澱會在氣孔係(xì)統產生壓應(yīng)力,從而導致催化劑的損傷。因此,推薦以下溫(wēn)升速率:
升溫時應快速通過水及酸的露點區(qū),絕對不能(néng)在露點區停滯。因為對已中(zhōng)毒的催化劑而言其活性不(bú)能(néng)再恢複,且毒性還會(huì)向(xiàng)催化劑中心區遷移,從而使催化劑的活性不可逆地(dì)減小。
(6)避免爐膛受熱麵吹灰時間過長,造成煙氣含水量過大或在催(cuī)化劑表麵形成小水滴;
(7)在運行中,運行中(zhōng)嚴格按照吹灰(huī)頻率、時間(jiān)和氣源壓(yā)力(lì)進行吹掃(sǎo),防止催化(huà)劑的堵塞,並可以避免(miǎn)飛灰(huī)在催化劑表麵(miàn)的停留(liú)時間,造成催化劑的活性下降;
(8)運行過程中密切監控係統壓差變化,特別是(shì)在鍋(guō)爐低負荷工況下或(huò)煤種發生(shēng)變(biàn)化、灰分升高、流速降低時,應適當增加吹灰頻次;當脫硝係統壓(yā)差突然降低,懷(huái)疑有催化劑損毀的(de)發生,應(yīng)盡快打開反應器檢查;在催(cuī)化劑阻(zǔ)力增大時,加強吹灰器吹(chuī)掃頻率及時間,能(néng)在發生大麵積堵(dǔ)塞(sāi)前便解(jiě)決問題。在停機前必須進(jìn)行吹灰。
(9)控製煙氣中的氧量,降低SO2的(de)轉化率。
(10)運行時燃用煤種應(yīng)好於或近似於設計時煤種,保證(zhèng)實際運行參數與設計參數的一(yī)致性。
(11)保持省(shěng)煤(méi)器灰鬥輸灰正常,發現高料位,及時查找原因進行處理。
(12)保持係統及設備正常,停運期間進行磨損、堵塞情況檢查,清理沉積的積灰,催化劑被損毀後,無(wú)法修(xiū)複時要及時更換,對發現(xiàn)的異常情況需及時解決,防止情況惡化。
(13)定期(一年(nián))抽取試樣,標注日期與位置,密封包裹好送樣,依據(jù)DL/T1286-2013《火電廠煙氣脫硝催化劑檢測技術規範(fàn)》進行第三方檢(jiǎn)測(cè),全麵評(píng)估催化劑當時活性情況,準確評估有效壽命,發(fā)現問題提供解決方案和運行建議。
(14)清洗空預器時(shí)要完全(quán)隔離脫硝(xiāo)係統,通過關(guān)閉空預(yù)器入口擋板以及覆(fù)蓋嚴密的防(fáng)水布來防止水滲入催化劑(jì)內部。升溫時應快速通(tōng)過水及酸的露點區,絕對不能在露點區停滯。因為對已中毒的催化劑而言其活性(xìng)不能再恢複,且(qiě)毒性還會向催化劑中心區遷移,從而使催化劑(jì)的活性不可逆地減小。
(6)避免(miǎn)爐膛受熱麵吹灰時間過長(zhǎng),造成煙氣(qì)含水量過大或在(zài)催化劑表麵形成小水滴;
(7)在運行中(zhōng),運行中嚴格按照吹灰頻率、時間和氣源壓力進行吹掃,防止催化劑的堵塞,並可以(yǐ)避免飛灰在(zài)催化劑表麵的停留時間,造成催化劑的活性下(xià)降;
(8)運(yùn)行過程中密切監控係統壓差變化,特別是在鍋爐低負荷工況下或煤(méi)種發生變化、灰分升高、流速降低時,應適(shì)當增加吹灰頻次(cì);當脫硝係統壓差突然降(jiàng)低,懷疑有催化劑損毀的發(fā)生(shēng),應盡快打開反應器檢查;在催化劑阻力增大時,加(jiā)強(qiáng)吹灰器吹掃頻率及時間,能在發(fā)生大(dà)麵積堵塞前便解決(jué)問(wèn)題。在停機前必須進行吹(chuī)灰。
(9)控製煙氣中的氧量(liàng),降低SO2的轉化率。
(10)運行時燃用煤種應好(hǎo)於(yú)或近似於(yú)設計時煤種,保證實際運行(háng)參數與設計(jì)參數的一致性。
(11)保持省煤器灰鬥輸(shū)灰正(zhèng)常,發現高料(liào)位,及時查找原因進行處理。
(12)保持係統及設備正常,停運期間進行磨損、堵塞情況檢查,清理沉積的積灰,催(cuī)化劑被損毀後,無法(fǎ)修複時要及時更換(huàn),對發現的異常情況需及時解決,防止情況惡化。
(13)定期(一年)抽取試樣,標(biāo)注日期與位置,密封包裹好送樣,依據(jù)DL/T1286-2013《火電廠煙氣脫硝催化劑檢測(cè)技術規範》進行第三方檢測,全麵評估催化劑當時活性情況(kuàng),準確評估(gū)有效壽命,發現問題提供解決方案和運行建議。
(14)清洗空預(yù)器時要完全隔離脫硝係統,通過關閉空預器入口擋板以及覆蓋嚴密的防水布來防(fáng)止水滲(shèn)入催(cuī)化劑內部(bù)。
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