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  300MW機組(zǔ)氧化脫硝技術分析及工程應用

發布時間(jiān):2021-04-13 14:13      點擊(jī):

火電行(háng)業(yè)超低排放是指火電廠燃煤鍋爐在(zài)發電運行、末端治理等過程中,采用多種汙染物高效協同脫除集成係統(tǒng)技術,使其(qí)大氣汙染物排放濃度達到天(tiān)然氣燃氣輪機組標準的排放限值,即煙塵、二氧化硫和氮(dàn)氧化物排放濃度分別不高於10、35、50mg/Nm3。
本項目機組在現有SCR脫硝係統基礎上增設製氧-臭氧(yǎng)脫(tuō)硝係統的改造方案,從運行安全角度考(kǎo)慮,增加臭(chòu)氧噴射設(shè)備,通(tōng)過減少噴氨量或減少現有催化(huà)劑數量等方式,適當調高SCR出口NOx濃度,既能實現NOx深度減排,符合國家節能減排(pái)政策,又能減輕現有脫硝係統的負(fù)荷(hé)出(chū)力和脫除氨逃逸造成的空預器(qì)堵塞等問題,並通過(guò)預留擴展空間為後續實(shí)現NOx近零排放做鋪(pù)墊。
1 改造(zào)方案設計
該項目采用在現有石灰石-石膏法脫硫(liú)塔前的入(rù)口煙道上布(bù)置臭氧噴射裝置,在(zài)SCR出口NOx排(pái)放濃(nóng)度60mg/Nm3的工況下,通過臭氧(yǎng)氧化脫硝裝置(zhì)將NOx排放濃(nóng)度降至30mg/Nm3,達到深度減排的目的。圖1為(wéi)臭氧低溫氧化脫硝(xiāo)係統的(de)改造示意圖。
1.1 現有(yǒu)機組脫硝係統概況(kuàng)
本項目火電機組為亞臨(lín)界(jiè)參數、自然循環、前後(hòu)牆對衝燃燒方式、一(yī)次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態排渣、緊身封(fēng)閉、全鋼(gāng)構(gòu)架(jià)的∏型汽(qì)包爐。采(cǎi)用(yòng)中速磨配(pèi)冷一次風機,正壓直吹式製粉係(xì)統,每台鍋爐配5台磨煤機,4台運行,1台備用。脫硝係統采用液氨工藝SCR脫硝技術,配以“2+1”模式布置蜂窩式(shì)催(cuī)化劑,設計脫硝效率為80%。機組發電機功(gōng)率(lǜ)隨(suí)全年運行小時數的(de)變化分別參見圖2所示。
經計算,機組平均(jun1)負荷為230MW,負荷率為70%,煙囪入口處淨煙NOx排放值約35mg/Nm3,SCR催化劑效率已經由設計值80%升高至(zhì)88.30%,SCR入口NOx濃度(dù)超過300mg/Nm3時,SCR脫硝係統(tǒng)的(de)運行壓力會更大。因此,催化劑的使用壽命受到了限製(zhì)、效率已接(jiē)近正(zhèng)常運行臨界點。從圖2-b可(kě)知(zhī),淨(jìng)煙氣NOx排放值(zhí)時常超過50mg/Nm3,表明SCR係統隨機組負荷(hé)或者煤種的(de)波動自動調節響應滯後,嚴重影響機組人員的正常調控,導致噴氨調(diào)門忽大忽小,可能造成氨(ān)逃逸率過大。由於機(jī)組SCR脫硝係統備用層也裝配了(le)催(cuī)化劑(jì),現場未預留(liú)空間來再(zài)次增加催(cuī)化劑,因此(cǐ)無法通過加(jiā)層來增加脫除NOx的(de)潛力。
1.2 改造方(fāng)案的設備配置
本工程在引風機出口(kǒu)至脫硫塔入口的煙道內設(shè)置牆式噴(pēn)槍進行臭氧(yǎng)/氧氣混合氣體的噴射,並輔(fǔ)以高壓稀釋風克服煙道壓力。高價態的氮氧化物隨煙氣進入(rù)脫硫塔進行溶解和氧化,形成硝酸鈣,經脫硫廢水係統排出。具體布置一(yī)套采用(yòng)吸(xī)附真(zhēn)空解吸法(VPSA)連續製取純度90%~95%的氧氣,為臭氧(yǎng)發生器提(tí)供氧源,兩套采用介質阻擋放電的技術原理的管式臭氧發生器來生產臭氧(yǎng)介質,臭氧介(jiè)質通過一套活性分子反應器裝噴(pēn)射裝置噴進脫硫塔前的煙道煙氣中進行氧化反應(yīng)。
1.3 臭氧脫硝主要係統
1.3.1 製氧(yǎng)係統
采用VPSA連續製取純度90%~95%的氧氣,為臭氧發生器提供氧源。普通空氣經入口過濾器過濾後(hòu),由鼓風機送往吸附塔,在吸附塔內完成氧(yǎng)氣的(de)製備,在緩衝(chōng)罐(guàn)內進行緩衝後,經一級壓縮氧壓機後進入儲氣罐待用。空氣製氧後的剩餘產物經管道過濾器、真(zhēn)空泵(bèng)排(pái)至排氮消聲器對外排空。
1.3.2 煙道反射噴射係統(tǒng)
臭氧噴射係統由流量調節控製係(xì)統,臭氧(yǎng)噴嘴以及煙氣分布器組成,該係統能(néng)夠滿(mǎn)足臭氧(yǎng)與(yǔ)煙氣充分均勻混合,臭(chòu)氧流量數據可實現遠傳並時時(shí)可調。臭氧噴射位置選擇靜電(diàn)除塵器後部(bù)煙道,煙氣溫度低於200℃,能保證臭氧與NOx高效(xiào)反應的溫度區間及反應時間。
1.3.3 臭氧(yǎng)發生器
采用介質阻擋放電的技術原理,將氧氣電離後(hòu)生成高濃(nóng)度的臭(chòu)氧、氧氣混合氣體,混合氣體氧化性強,由於部分氧氣也攜帶電子,能進一步增加氧化反應效率。
1.3.4 冷卻水循(xún)環係統
因臭氧發生器在工(gōng)作中將產生大量熱量,而臭氧發生器的工作溫(wēn)度應小於30℃,故需要設置冷卻水循環係統降溫。采用(yòng)閉路循環(huán)冷卻係統,內循環(huán)為閉(bì)路循環,采用除鹽水(shuǐ)注滿整個係統。外循環直接(jiē)接入電廠循環水係統。
臭(chòu)氧發(fā)生器冷卻水設計內循環冷卻水係統,通過(guò)板式(shì)換熱器換熱,為臭氧發(fā)生器提供冷卻(què)水,可有效防止因外循環水質變化(尤其是氯(lǜ)離子(zǐ)與pH值)對臭氧(yǎng)發生器的腐(fǔ)蝕。
1.3.5 吸收塔係統
采用現有石灰石(shí)-石膏法脫硫係統,氧化反應產物進入(rù)脫硫塔與噴淋液反應。臭氧反應後(hòu)生成的高價態NOx易溶(róng)於(yú)水,同時與(yǔ)石灰石漿液生成(chéng)一定(dìng)量的硝酸鹽,含有硝酸鹽的液體同石膏漿(jiāng)液通過石膏漿液泵排出,進入石膏脫水係統(tǒng)。脫水後的固體石膏外運使用,脫除液體(tǐ)溢流後進入濾(lǜ)液箱,*終返回到脫硫塔或當氯離子超標時隨脫硫廢水(shuǐ)排出脫硫係統。
1.3.6 安全報警係統
係統根據相應規範設計,臭氧製備區內安裝臭氧泄漏報警儀、氧氣製(zhì)備區或者儲(chǔ)存區內安裝氧氣(qì)泄(xiè)漏報警儀,當這些(xiē)區域內環境中臭氧/氧氣泄露超標時(shí),係統輸(shū)出報警信號。
2 脫硝效果分析
2.1 臭氧脫硝係統投運效果(guǒ)
氧化脫硝係統(tǒng)是按照實際SCR後煙氣參數進行設計的,臭(chòu)氧脫硝的效率可達95%以上,脫硝效(xiào)率(lǜ)取決於臭氧的噴射(shè)量以及(jí)噴射濃度。本項目的脫硝效率設(shè)計值為不小於75%,即確保氮氧化物在SCR後不高於60mg/Nm3的條件下(這時氨逃逸率(lǜ)較低(dī),有助於減輕空預器堵塞),出(chū)口氮氧化物(wù)不高於30mg/Nm3。本項目氧化脫硝係統主要參數見表1所示。
本項目增加臭氧脫硝係統後,需要對現有的脫硝係(xì)統和脫硫係統進行調節,以確保氨逃(táo)逸有效的控製以及氧化後的氮(dàn)氧化物被吸(xī)收。詳(xiáng)細的係統分配如下:
(1) SCR係統由現有的氮氧化物50mg/Nm3以下,升高(gāo)至60mg/Nm3,脫硝效(xiào)率由88.33%(300mg/Nm3降低至35mg/Nm3)降低至80%(300mg/Nm3降低至60mg/Nm3)。機組SCR催化劑的(de)設計效率為80%,在此效率下運行,SCR係統*為經濟安全(quán)高效(xiào)。液氨(ān)的噴射量可減(jiǎn)少約17.46kg/h,即全年節省液(yè)氨(ān)用量為87.31t。
(2)用臭氧氧化(huà)法來進行深度減排脫硝,將氮氧化物控製在30mg/Nm3以下,確保係統穩定達標。
2.2 臭氧脫硝技術應用的環境效益和(hé)社會效益
2.2.1 NOx深度減排
本機組煙氣(qì)係(xì)統目前采用SCR脫硝裝置控製NOx排放量,NOx排(pái)放濃度為50mg/Nm3,符合《火電廠大氣汙染物排放標準》(GB13223-2011)中(zhōng)NOx排放限製要求,機組年有效利用按5000h計算,鍋(guō)爐NOx年排放總量(liàng)約(yuē)262.5t。本工程為(wéi)了實現深度減排脫硝(xiāo)和減(jiǎn)少(shǎo)氨逃(táo)逸,在脫硫塔入口前增加臭氧脫硝裝置,機組年減少NOx年排放總量約183.75t,這對改善當地的大氣環境質量起到積極作用。
2.2.2 氨逃逸治理
SCR脫硝係(xì)統在通常的設計是向催化劑上遊(yóu)的煙氣中噴入氨還原劑,首先使氨蒸發,然後氨和稀釋空氣或煙氣混合,利用噴氨格柵將其噴入SCR反應器上遊的(de)煙氣中(zhōng),利用催化劑將煙氣中的NOx轉(zhuǎn)化為氮氣和水。SCR係統NOx脫除效(xiào)率通常很高,噴(pēn)入到(dào)煙氣中的氨幾(jǐ)乎(hū)完全和NOx反應。有一小部分氨不反應而(ér)是作為氨(ān)逃逸離(lí)開(kāi)了反應器。一般來說,對於(yú)新的催化(huà)劑,氨(ān)逃(táo)逸量很低。但是,隨著催化劑失活(huó)或者表麵被(bèi)飛灰覆蓋或(huò)堵塞,氨逃逸量就會增加,為了維持需要的NOx脫除率,就必須增加反應器中NH3/NOx摩爾比。
機組煙氣NOx排放濃度(dù)約276~321mg/Nm3,經SCR脫硝裝置NOx排放濃度約30~50mg/Nm3,為(wéi)維持NOx超低排放要求,實際運行中NH3/NOx摩爾比較高,在滿足NOx環保排放要求同時,也導致(zhì)脫硝裝置出口(kǒu)的氨(ān)逃逸較高,加劇了(le)尾部(bù)空預器的(de)堵塞(sāi)。
本工程通過(guò)在機組(zǔ)煙道(dào)增加臭氧脫硝裝置,降低了SCR脫硝NH3/NOx摩爾比,氨逃逸率可降低至2.3mg/Nm3以(yǐ)內,使(shǐ)NOx排放濃度降低(dī)至30mg/Nm3以(yǐ)內,本臭氧脫硝工程的實施,將進一步降低SCR運行壓力(也可適(shì)當的減少催化劑填充量)和(hé)NOx排放量,並解決氨逃逸疑難問題,而且不會對(duì)環境造成新的二次汙染(rǎn)。
2.2.3 社會效益
火電廠排(pái)放的NOx除形成酸雨外,還會與碳氫化合物反應生成致癌物質,對人體造成嚴重影響。因此,通過臭氧脫硝工程的實施可適當的減少催(cuī)化劑填充質量並可(kě)減少NOx排(pái)放量(liàng),將有助(zhù)於(yú)改善當地大(dà)氣環境,具有良好的社會效益。
3 結論(lùn)
本(běn)次改造工程的投產運行,在現有SCR脫硝係統基礎上增設製氧-臭氧氧化脫硝係統的改造方案,從運行安全角度考慮,增加臭氧(yǎng)噴射設備,通過減少噴氨(ān)量(liàng)或減少現(xiàn)有(yǒu)催化劑數量等方式,適(shì)當調高SCR出口NOx濃度,既能實現NOx深度減排,又能減輕現有脫硝係統的負荷出力和脫(tuō)除氨逃逸(yì)等問題。(來源:節能與環保  作者:王哲等)

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