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  燃(rán)煤電廠正在改造,爭取實現超低排放

發布時間:2019-04-08 10:37      點擊:

近年來,我(wǒ)國大氣汙(wū)染呈現複合型特征,霧霾問題日益突出。而燃煤煙氣排放的粉塵、二氧化硫( SO2) 和氮氧化物( NOx) 等是(shì)*主要的霧霾前驅體。控製(zhì)燃煤過程排放的大氣汙染物成為解決霧霾問題的重(chóng)要舉措。為推進煤(méi)炭清(qīng)潔化利用、改善大氣環境質量,環境保護部(bù)、國家發改委、國(guó)家(jiā)能源局聯合印發了《全麵實施燃煤電廠超低(dī)排放和節能改造工作方案》和《關(guān)於(yú)實行(háng)燃煤電廠超低排放電價支持政策有關問(wèn)題的通知》,即要求(qiú)火電廠(chǎng)燃煤鍋爐在末端治理過(guò)程中,采用多種汙染物高效協同脫除集成係統技術,使其大氣汙染物排放濃度符合(hé)燃氣機組排放限值(zhí),即粉塵、SO2、NOx排放濃度( 基準(zhǔn)含氧量為6%) 分別(bié)不超過5,35,50mg /m3。
 
隨著DB33 /2147—2018《燃煤電廠大(dà)氣汙染物排(pái)放標準》( 超低(dī)排放) 的提出,有必要采用全(quán)新的“協同治理”技術應對(duì)全新的環保形勢。對於粉塵來(lái)講,當粉塵排放濃度要求達到≤10mg /m3,甚至≤5mg /m3 時,僅在濕法脫硫前采用(yòng)高效除塵器的工藝方案是(shì)不能(néng)滿足要求的,需要在脫硫後進(jìn)一步安裝濕(shī)式靜(jìng)電除塵器。目前常見的超低除塵技術有低低溫靜電除塵( 低溫省煤器) 、布袋除塵(chén)、電袋除塵器等。當前煙氣脫硫(liú)多采用石灰石-石膏濕法(fǎ)工藝,主流的脫硫改(gǎi)造可采用單塔技術(shù)( 包(bāo)括噴淋空(kōng)塔、托盤塔、單塔(tǎ)雙循環等技術) 和串聯塔技術。對於燃用中低硫煤的火電機組,通過優(yōu)化吸收塔設計,提高吸收(shōu)塔液氣比( 增設噴淋層(céng),提高漿液循環泵流量) 或者采取增強氣液傳質措施( 增設托盤持液層、湍流層、聚氣環等) ,可大幅提高吸收塔(tǎ)的脫硫效率,滿(mǎn)足超(chāo)低排放要求。而串塔改造(zào)方(fāng)案可以通(tōng)過(guò)控製一、二級吸(xī)收塔的(de)pH值實(shí)現分區控製。一級(jí)吸收塔(tǎ)低pH 值運行,利於石(shí)膏氧化結晶; 二級吸收塔高pH 值運行,利於(yú)高效脫硫。NOx控製(zhì)采用低氮燃燒技術和煙氣脫硝技術相結合(hé)的(de)綜合防治措施,低氮燃燒技術(shù)作為燃煤電廠NOx控製的首選(xuǎn)技術,主要有低(dī)氮燃燒器、空(kōng)氣分級燃燒技術和燃料分級燃燒技術等,煙氣脫硝技(jì)術以高效(xiào)SCR為主。
 
在超低排放技術的實際應用中,現場情況複雜,在工藝和技術上並沒有統一標準,需要根據實際情況進(jìn)行針對性的設計。本文基於某(mǒu)燃煤熱電廠2 ×130 t /h循環流化床鍋爐超(chāo)低排(pái)放改(gǎi)造工程,隨機(jī)選取其在網連續運行30d的煙氣汙染物排放數據( 720個時段) ,對(duì)改(gǎi)造後SO2、NOx和粉塵的數據進(jìn)行詳細分析,研究其(qí)排放特性,為燃(rán)煤熱電(diàn)廠超低排放改造提供工程(chéng)解決方案和數據(jù)支撐(chēng)。
 
1 工(gōng)程概況
 
該熱電廠原有的煙氣(qì)處理(lǐ)流程為(wéi): SNCR脫硝→靜電除塵器→石灰(huī)石-石膏煙氣脫硫。但原有靜電除塵器的內(nèi)極板、極線、殼體以及煙道在長期運行(háng)過程中均已存在(zài)較大程度(dù)的腐蝕,所以采用全新的布(bù)袋除塵器替換原有的靜電除塵器。原有石灰石-石膏煙氣脫硫(liú)裝置的SO2排放(fàng)設計值為200mg /m3,與SO2超低排(pái)放要(yào)求有較大的(de)差距,需要進行(háng)改造。脫硫改造仍采用(yòng)石灰石-石膏煙氣脫(tuō)硫工藝,按照兩爐(lú) 塔(tǎ)配(pèi)置(zhì),在現有(yǒu)3層噴淋基礎上增加1層(céng)噴淋,並更換原有3 層噴淋層全部噴嘴( 上(shàng)下雙向(xiàng)) ,同時將除霧器更換成1層管式+兩級屋脊除霧器,*後在脫硫塔頂加裝立管式濕式(shì)電除塵器。另外,原有的SNCR脫硝NOx的設計排放值為100mg /m3,無法滿足超(chāo)低排放要求。為此,脫硝改造采用“SNCR 優化+SCR( 1 層催化劑) ”耦合脫硝工藝。*終該企業(yè)確定實現超低排放的技術方案為SNCR脫硝+SCR脫硝+布袋(dài)除塵(chén)+石灰石(shí)-石膏濕法煙(yān)氣脫硫( 兩爐1塔) +濕式靜電除塵器( 兩爐1 塔) ,工藝流程如圖(tú)1所示。

2 改造效果
 
2.1 脫硫效果分析
 
2.1.1 SO2排放濃度
 
脫硫後SO2排放濃度較為(wéi)穩定( 圖2) ,僅有21個時段超過35mg /m3 的排放標準,占總(zǒng)時段的2.9%。而且SO2排放濃度控製得很低,30d 內平均濃度僅為6.32mg /m3。如表1 所示(shì),SO2排放濃度<10mg /m3 的時段占81.7%,甚至<5 mg /m3 的時段也占65.1%。
經分析計算,脫硫過程中鈣硫比約為1.07,顯示沒有過多的脫硫劑加入。但脫(tuō)硫過程(chéng)中液氣比>15,且沒有根據入口煙氣條件進行調節,導致SO2出口濃度很低。雖然從環保指標上看,低SO2排放濃度有助於SO2總(zǒng)量減排,但對脫硫係統運行的經濟性和綜合社會效益是不利的。所以須加強脫硫過程(chéng)的自動控製,實現過程參數(shù)的優化,降低能耗物耗,達到高效和經濟運行(háng)。
 
2.1.2 脫硫效率
 
本脫硫係統的(de)設計效率為98. 9%,如圖(tú)3 所示。可知: 脫硫效率多數時段(duàn)維持在99%以上。此時(shí),企業的調控空間很小,這導致了*終的SO2排(pái)放濃度(dù)都控製在很低的水平。但有部分時段脫硫效率出現了異常的低值,經核查該時段進口SO2表(biǎo)計出現故障而無法獲取準確的進口(kǒu)SO2濃度。由於煙氣初始條件波動(dòng),把98. 9%的脫硫效率作為控製指標的實際意義小,而應該把考察的重(chóng)點放在如何(hé)穩定實現SO2的超低排放,並通過優化控製參數來實現經濟運行。同時需要進一(yī)步加強SO2表計的維護(hù)和(hé)保養,以獲取準確的排放數據。
 
 
2.2 脫硝效(xiào)果分析
 
2.2.1 NOx排放濃度
 
如圖4 和表2 所示,NOx排放(fàng)濃度較(jiào)為穩定,98.2%的時段NOx排放濃度< 50mg /m3。而NOx>100 mg /m3的情況(kuàng)是氨水泵出現問題,氨水無法注入所致。總體來看,30%左右時段的NOx排放濃度>30mg /m3,NOx的平均濃度為24. 6mg /m3,所以(yǐ)省煤器後麵的煙道內加裝1 層SCR 催化劑對於(yú)高效脫硝(xiāo)仍存在一定的不足,後(hòu)續應再(zài)增(zēng)加1 層催化(huà)劑。

2.2.2 SNCR+SCR 後氨逃逸
 
雖然NOx排放濃(nóng)度符合超低(dī)排放要求,但氨(ān)逃逸控製並不理想,超標情況(kuàng)較多( 見圖5、圖6) 。氨逃逸的技術(shù)指標為2.5mg /m3,1號爐氨逃逸的平均濃度為2.78mg /m3,超標(biāo)比例達到38.3%; 2 號爐氨逃逸的平均(jun1)濃度為4.10 mg /m3,超標(biāo)比例達(dá)到65.6%。根據氨氮比( NH3 /NOx) 計算(suàn),1、2號爐的氨氮比分別達到1.99 和1.87。因此(cǐ),在(zài)SNCR+SCR耦合脫硝過程中,仍需嚴格控製氨投加量,進一步優化SNCR中噴氨量。
 
2.3 除塵效果(guǒ)分(fèn)析
 
2.3.1 濕電出口(kǒu)粉(fěn)塵濃度(dù)
 
由於(yú)布袋除塵(chén)後(hòu)未設置(zhì)專門的粉塵在線監測(cè)係統,所以僅對濕式電除塵後的煙氣中的粉塵濃度進行分析。經過布袋除塵、濕法脫硫和濕式電除塵後,粉塵排放濃度整體達標( 圖7) 。可知: 大多數時段粉塵排放濃度<2. 5 mg /m3,但(dàn)仍有2. 5%的時段粉塵排(pái)放濃度>5mg /m3的排放標準。根據(jù)人工監測分(fèn)析(xī),布袋(dài)除塵效果不佳,可能是導致尾部粉塵超標的重要原因。
 
 
2.3.2 濕式靜電除塵器二次電壓對粉塵(chén)排放(fàng)濃度的影響
 
從濕式靜電除塵器對粉塵的脫除效果來看,隨著二(èr)次(cì)電壓(yā)的升高,粉(fěn)塵脫除效果有一定(dìng)改善,但提高幅度有限。在25kV 二次電(diàn)壓下(xià),粉(fěn)塵排放濃度為0.4~1.8mg /m3,而當二次電壓增(zēng)加到40kV 時,粉塵排放濃度為0.2~1.0 mg /m3。
 
 
3 結論
 
1) 某燃煤電廠煙氣超低排放改造後,運行1個月內SO2排放濃度僅有21個時段超過35mg /m3,占總時段的2.9%。且SO2排放濃度控製(zhì)得很低(dī),平均濃度僅為6.32 mg /m3。總體上脫硫效率已控製到位(wèi),但由於煙氣初始條件波動大,把高脫硫率作為技術指標(biāo)的實際(jì)意義小,而應重點實現SO2的穩定超低排放,並通過優化控製參數來實現經濟運行(háng)。
 
2) NOx排放濃度(dù)穩定, 98.2%的時段NOx排放濃度(dù)<50mg /m3。濕法脫硫對NOx沒有顯著脫除效果,脫硫後煙氣中NO2在NOx中比例(lì)有所提高。SNCR+SCR 後氨逃逸控製不理想,超標情況較多,在SNCR+SCR 耦合脫硝中NH3 /NOx的控製需更加嚴格。
 
3) 經過布袋除塵(chén)、濕法(fǎ)脫(tuō)硫(liú)和濕(shī)式靜電除塵(chén)器後,絕大多數時段粉塵排放濃度都在(zài)2.5mg /m3 以下,但濕(shī)式靜電除塵器的除塵效(xiào)果(guǒ)並不顯著,後期研究將結合(hé)實(shí)際工況進一步優(yōu)化濕式靜電除塵器運行參數(shù),實現(xiàn)其高效和經濟運行。

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